新型隔爆电动机设计与应用
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2.5 1200kV·A全浸式自循环蒸发冷却汽轮发电机的研制及运行

2.5.1 引言

在2.4节中的研究结论基础上,北京电力设备总厂和中国科学院电工研究所于1974—1975年承担了蒸发冷却汽轮发电机试制样机的研制工作。当时该任务被列为北京市重点科研项目和国家级科研项目。

从1974年1月到1975年8月15日,仅仅一年零八个月时间就完成了定子、转子单件发热试验以及空载、短路、断水振动等试验,完成了样机模型试验、设计、试制、总装及整机试车,于1975年12月23日正式并入电网做满负荷及超负荷150%的试运行,性能良好。标志着研制成功我国也是世界上第一台1200kV·A F-113自循环蒸发冷却汽轮发电机,为探索电机冷却新途径,迈出了新的一步。

这台电机采用了与常规电机差别较大的结构,解决了适应蒸发冷却特点的定子、转子密封、槽内冷却等问题,创造了新的结构和工艺,所有不成熟的部件都经过了严格的模型试验,保证了整机试验一次成功。

该机于1975年2月至1976年3月以及1985年3月、1990年,在北京电力设备总厂内进行了分阶段运行考验,并进行了全面的测量,证明了此冷却方式原理的正确性、机组设计的合理以及工艺结构的可靠性。它的定子与转子各自成一个独立的冷却系统,也可以与其他冷却方式组合,它既是新冷却方式的大型汽轮发电机的雏形机组,也为其他用途的大中型异步感应电动机提供了体积小、重量轻、运行可靠的实用机型。

2.5.2 1200kV·A全F-113自循环蒸发冷却汽轮发电机介绍

(1) 蒸发冷却介质的选择

考虑了绝缘材料的耐热及寿命,二次冷却水的年平均进水温度是30.5℃以及正常运行的压力要适当,最好选择50~70℃左右的蒸发温度。介质还应具备稳定的物理化学性能、高绝缘性能、好的传热性与流动性。综合这些因素后该电机确定选用了F-113,当时使用的是上海曙光化工厂的产品,其特性见表2-4。

表2-4 1975年国产蒸发冷却介质F-113的特性  

在了解了上述特性的基础上,又专门对蒸发冷却介质进行了绝缘性能的测试。用筒形容器来盛装液体介质,用2.5mm标准间隙油杯进行耐压试验,发现有些筒内含水,耐压强度自2.0~44kV之间变化,但经两层滤纸过滤后液体介质的耐压强度可以达到55kV左右,高出特性表2-4中所列的绝缘击穿电压。

(2) 电机结构的特点

这台电机是将定子、转子分别做成两个单独的冷却系统,完全密封起来,结构方案完全是创新设计的。为了保证稳妥可靠,对于不成熟的部件结构、设计数据,科研人员进行了若干次模拟试验,包括定子冷却模拟、定子导体包毛细材料传热模拟、转子冷却低速模拟。经过模拟试验,确定的定、转子结构分别介绍如下:

a.定子腔的密封及定子绕组 在铁芯腔内圆侧装入一个玻璃钢补筒,两端与端盖固紧并密封,构成一个封闭性定子侧空间,包括铁芯、绕组等所有结构部件全部密封其中。单体装备后,经2kgf/cm2(1kgf=9.80665N,下同)压力的F-113抗压气密试验,并经真空保持检查,密封相当可靠,端盖及机座侧面开八个观察孔,以便观察内部蒸发情况,冷凝器装在顶部。

因为采用了全浸式冷却结构,定子绕组不必用空心导线,全部采用实心线,取消了原来的主绝缘,代之以绸带,F-113既是冷却介质又起绝缘作用。定子内九个部位埋设了测温电阻,五个部位埋设了热电偶测液体温度。

b.转子腔体密封及槽内导体 转子腔体密封件也是采用了玻璃钢筒,套装在转子本体外圆上,两端与护环连接并密封,护环与心环、心环与水箱等均需密封。单体装配后,用冷却介质F-113做2kgf/mm2表压的密封试验,然后将液态F-113充入转子密封腔体内做3600r/min的超速试验。

转子槽底各放一根带散热片的空心铜管,作为冷凝管,两端与进出水箱联结,构成一个旋转冷凝器,槽内导体与对地绝缘间留出冷却道,导体与冷凝管间还要留出少许冷凝空间。

设计完成后电机的主要数据列于表2-5中。

表2-5 1200kV·A卧式蒸发冷却电机的主要数据  

2.5.3 发电机的试验及运行

为了保证整机试验顺利进行并积累经验,在组装前分别对定子和转子进行了运行状态的单件发热试验。组装后再进行空载短路试验、转子断水等试验,并做长期并网运行。以下着重介绍定子侧的研究性试验及机组整体的运行情况。

(1) 定子单件发热试验

将定子三相绕组串联起来,以直流电源供给75%、100%、125%、150%、175%额定电流值,每种电流情况下改变五次冷却水量。等稳定后测取各处读数,以观察定子带负荷后的情况。经过连续72h试验,试验过程及情况如下:

①定子抽真空后,灌F-113液体至汇流环上部,开始试验。

②在给定电流及二次水量后,经过1h,温度稳定,记录各个测点的数据。

③定子各处的温度经过比较,分布比较均匀,基本上与冷凝器压力所对应的饱和温度相差不到6℃。

④在某一电流时改变二次冷却水量,当水量增大时冷凝压力减小,各处温度也随之下降。因此调节水量可改变内部压力与温度。

⑤当电流一直增大到175%额定电流时,冷凝器工作仍正常,各处温度也正常。当继续增大到200%额定电流时,发现温度上升比较显著,再增大二次冷却水量已效果不大,说明冷凝器达到了饱和。如要继续增大负荷,必须加大冷凝器容量。

⑥槽内及铁芯段的流通道都比较好,在175%额定负荷前,流动情况良好,冷却效果很好。直到200%额定负荷时冷凝器达到饱和,各处温度普遍升高。这时横向槽内绕组温度升高最快,估计是横向槽内的流动条件较差而引起。

(2) 并网运行及试验

整机在临时电站试运行,采用异步电动机启动,自同期并网做调相方式运行,在满负荷1200 kV·A下进行两个月试运行;并在130%、159%额定负荷时,做48h以上的试验。定子转子温升均很正常,试验数据与单件试验时相符合。因为做调相运行,转子励磁电流比做发电机运行时要大。

两个月的试运行期间内,因为经常停电、机组停机,启动并网操作频繁,竟达20次之多,机组本身一直很正常。

2.5.4 结论

通过第一阶段1200 kV·A蒸发冷却汽轮发电机的研制与运行,已证实了“自循环蒸发冷却技术”应用在汽轮发电机上是可以实现的。并且同其他冷却方式比较,可以看到的主要优点是:

(1) 冷却效果好

使用高绝缘性能的介质,采用了全浸式的冷却结构,充分发挥了蒸发冷却的特点,使电机内部所有分散的发热部件都得到了充分冷却,因此冷却效果全面。通过试验可以看出电机定子、转子的平均温度在50℃(与蒸发冷却介质的沸点温度相对应)左右,而且内部温度均匀。因此,它的独特之处在于消除了其他冷却方式内部结构件的局部过热点,解决了其他冷却方式,如双水内冷,向更大容量发展时难于解决的铁芯冷却问题。

(2) 损耗减少、效率高

减少铁芯冷却通道,提高铁芯有效利用,缩短了定子绕组的长度,将空心铜管改为实心铜线,减少了附加损耗。取消风扇,采用光滑圆筒,减少了风摩损耗。定转子冷凝器二次冷却水进出水温度可以达到15~20℃以上,而其他冷却方式冷凝器是5℃左右,经过对比二次耗水量,按单位损耗计算可以减少到1/3~1/4。因此总效率可提高0.1%左右。

(3) 结构简单、节省材料、维护方便

与氢冷相比省去了制氢设备与旋转氢密封装置,与水冷相比,在电机内部把分散的水接头及大量的聚四氟乙烯绝缘管,改用单一集中的密封,节省了材料及工时,也不需要定期更换绝缘引水管。在电机外部省去了外部水循环及净化系统,成为一个单一化的冷却系统。因此类似启动、停机等非正常运行都比氢冷、水冷简单;运行条件相当于空冷机组,对电站自动化、运动化提供了有利条件。只要密封良好,可以长期运行而不需要检修内部。再进一步研究定子绝缘结构,可以比较容易解决防晕问题,并有可能因使用其他可再生绝缘材料而大量节省云母绝缘,可以改善工人劳动条件。

(4) 安全运行

蒸发冷却转子,冷却液柱不高,产生的离心压力不高,不像水冷转子,水柱造成的离心压力超过100atm,对空心铜线、绝缘水管、水接头密封的材料工艺要求严格。蒸发冷却电机的冷却液是一种化学物理性能、绝缘性能良好的液体,本身不燃烧、不爆炸,且具有无火、无弧的性能,这样可以抑制发电机内部事故扩大。

蒸发冷却技术自诞生之日起,只有在这台样机上,真正实现了蒸发冷却介质既起高效的传热作用、又起良好绝缘作用的设想,尽管机组研制的年代距今已经久远,当时的某些处理技术今天已经过时,但是毫无疑问该机组为以后的绝缘结构研制工作奠定了坚实的理论、实践基础。